Benchmarks et Étude de Cas

Temps de fermeture réduit des usines

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Défi

Problèmes

  • Maintenance des arrêts pendant les congés d’été inefficace et non standardisée 
  • Coûts de main-d’œuvre élevés (80 ressources externes) 
  • Longue durée (3 semaines) 

Causes racines

  • Pièces de rechange/outils non commandés à l’avance 
  • Le plan critique n’est pas visible  
  • Tâches planifiées avec beaucoup de sécurité (buffer
  • Peu de temps investi dans la planification des tâches et des ressources 

Solution

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  • Planification tirée avec des buffers de temps et de coûts 
  • Tableau de bord visuels pour le travail et le suivi des KPIs 
  • Stockage des pièces de rechange à proximité des machines et préparation des kits d’outils / consommables 
  • Contrôle des coûts quotidiens 

Gains

Le projet a permis d’effectuer des économies annuelles de 2,5 millions d’euros

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Réduction du coût de la main d’euvre 

Réduction de 25% du coût de la main d’oeuvre.  

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Durée de l’arrêt

Réduction de la durée de l’arrêt de 10%.

 

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